Diagnóstico de un sistema productivo
Enviado por jesusaaronroman • 4 de Diciembre de 2015 • Trabajo • 1.656 Palabras (7 Páginas) • 672 Visitas
Título: Diagnóstico de un sistema productivo
Objetivo:
Llegar a comprender el sistema productivo y poder medir el desempeño y la eficiencia diaria dentro de la organización en sus procesos productivos como administrativos. Como bien sabemos los indicadores de desempeño son útiles para cualquier proceso ya que pueden identificar los tiempos muertos y deficiencias en cualquier proceso o servicio.
Identificaremos el factor compuesto por índices de disponibilidad , desempeño y calidad los cuales multiplicados entre si dan como resultado el ETP = OEE.
OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad
Permite clasificar una o más líneas, incluso toda una planta, respecto a otras consideradas empresas de clase mundial, y proporciona una idea de cuáles son los factores a mejorar, el OEE es el mejor indicador disponible que nos permite descubrir y seguir el camino de la optimización de los procesos de fabricación, y está relacionada directamente con los costos de operación.
Procedimiento:
- El procedimiento que se siguió para esta actividad consta de lo siguiente.
- Lectura de la actividad 4
- Organización del equipo colaborativo
- Búsqueda de material externo adecuado para la clase
- Análisis del problema e investigación para poder dar una mejora continua
- Aportación de ideas
- Elaboración de actividad en equipo.
Desarrollo
Empresa: NYC Giro: Manufacturera
Es una empresa fabricante de productos promocionales en plástico 100% mexicana, fundada en el año de 1990, se dedica a la fabricación de artículos plásticos para el mercado promocional y los canales de autoservicio, mayoreo, ferretero, catalogo, mediante los procesos de inyección de plástico y soplado.
Además de la industria del plástico, la empresa se especializa en impresión en serigrafía, topografía, offset, heat transfer e inmolad labeling.
En este momento nos encontramos con un problemática la cual se está perdiendo la comunicación en nuestras áreas de operaciones (inyección, ensamble) esta situación está ocasionando la perdida de medición de la eficiencia, calidad y desempeño y a si mismo ir perdiendo el control del sistema de medición de los indicadores previamente establecidos de la empresa.
A continuación se verá una propuesta para llevar a cabo un proyecto de mejora continua que nos ayude a eliminar el problema que se tiene actualmente, se verán algunos pasos a seguir:
- Se empezó a realizar la división de responsabilidades entre los empleados y departamentos.
Es decir, se empezó a revisar los perfiles de puesto y se empezaron a asignar actividades clave a los empleados, se llevó a cabo la revisión con las gerencias para definir roles y responsabilidades, esto con el fin de evitar dejar de hacer tareas importantes por no saber quién es el responsable.
- Estandarizamos actividades, metas y objetivos por departamentos de operaciones.
En este caso se realizó la separación de los departamentos, se trabajó sobre la estandarización de los procesos productivos y no productivos como Hojas de trabajo estándar, planes de control y de inspección, formatos.
A continuación se mostraran los indicadores que se estipularon y que se pienda que pudieran ayudar a medir el desempeño de la organización y de los departamentos, los cuales son:
Manufactura:
1) Productividad ≥ 85%
2) Scrap ≤ 2%
3) Tiempo muerto 5 Min por día.
4) Reducción de tiempo muerto del 25%
5) Reducción del 15% de la plantilla actual.
Calidad:
1) Cierre de Acciones correctivas ≤ 30 días
2) No conformidades de materia prima (Proveedores)
3) PPM’s ≤ 1,200 Externos e Internos
4) Desarrollo de Proyectos Green Belt internos (1 por año)
Estos indicadores fueron los que se asignaron en las áreas operativas donde existían los problemas de comunicación, a la hora de tener indicadores, roles y responsabilidades además de un control por medio de procesos estandarizados, ayudara a mejorar la comunicación efectiva en la organización gradualmente hasta llegar a los resultados esperados por la gerencia.
- Empezamos un taller de capacitación sobre los medibles, eficiencia, calidad y desempeño a todos los sindicalizados y empleados de la empresa.
-Al momento de involucrar al personal operativo en los métricos de la empresa, ellos estarán motivados para poder alcanzar los objetivos, ya que lo verán como una competencia interna.
D) Se estableció un plan de Juntas trimestrales con los miembros de la organización para mostrar los resultados y avances que se tienen para alcanzar las metas de fin de año.
-Al momento de tener al personal operativo informado de los avances de la organización, se sentirán más comprometidos con la empresa y verán que su trabajo tiene un valor agregado que el que ellos pensaban.
E) Se estableció una matriz de capacitación a los sindicalizados en base a operaciones, para que puedan tener un crecimiento y conocimiento mayor al actual.
-Se realizaron matriz de entrenamientos por áreas para así tener un control de las capacitaciones del personal operativo y poder medir su desempeño gradualmente.
F) Se contrató un servicio externo para capacitación en base a trabajo en equipo y liderazgo
- Al momento de que el personal se siente parte del equipo y ve que se hace un esfuerzo por contratar servicios externos y profesionales para su capacitación, llegaran a los resultados más rápidamente, ya que la base de las empresas es el personal operativo.
G )Se realizó un balanceo de líneas en el departamento de ensamble a si llegamos a tener menos personal en líneas y mejor productividad.
- Al realizar un balanceo de línea, hacemos que la gente esté trabajando a tope, tenemos mejores resultados de productividad y además eliminamos mermas que hacían un mal ambiente laboral, ya que se trabaja con 5S’s y con la ergonomía de los operadores.
Uno de los problemas por el cual la productividad del área de ensamble no llega a la meta es por la falta de herramentales este problema quedo resuelto de inmediato fabricando los herramentales necesarios para poder elevar la productividad sin problema.
Además que a los herramentales se les metió dentro de un programa para controlar sus mantenimientos preventivos y correctivos y así como se guardara toda información y evidencia de modificaciones, esto con el fin de que el departamento de taller tenga un visibilidad absoluta de los herramentales y así evitar que se tengan problemas, ya que también se creó una lista de materiales de refacciones esenciales que podrán utilizarse al momento de tener un problema con los herramentales teniendo menores tiempos muertos hasta convertirlo en un estilo de vida dentro de la organización, es decir siempre estar preparados para cualquier situación.
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