Ejemplo de aplicacion de metodolgias de mejora
Enviado por Jose Salgado • 11 de Junio de 2021 • Tarea • 1.380 Palabras (6 Páginas) • 97 Visitas
Tarea Semana 5
Jose Salgado C.
Sistemas de gestión integral
Instituto IACC
06 de febrero de 2021
Desarrollo
- Explique la manera en que aplicaría la filosofía de Proceso Esbelto (Lean) en el caso de “Todo Auto”. Para ello, explique la eliminación de al menos 4 tipos de desperdicios.
- ( Talento no utilizado) , Creo que primero , debemos iniciar con el análisis de procesos de trabajo que existe al interior del taller y para este análisis seria recomendable integrara a los trabajadores , creando instancias y un ambiente de participación para ellos para que en base a la experiencia que ellos tienen , por estar siendo participes de estos procesos , aprovechar esta experiencia y que ellos den ideas para ir mejorando estos mismos procesos. Con esto podemos evitar , perder gente talentosa que no se sienta integrada y deje la organización y evitamos perder los aportes que pueden generar estos talentos y todo el personal.
- (Procesamiento adicional) , Cuando se habla de que , existe incumplimiento de plazos de entrega , quizás exista alguna tarea en proceso , que no sea de mucha utilidad y solo este ocupando tiempo innecesario. Este problema puede generar confusión, al momento de definir cual proceso de mantención o reparación dar prioridad y esto acarrea problemas , para cumplir con las fechas de entrega , generando reclamos por la calidad del servicio. Para ayudar solucionar esto , deberíamos aplicar un proceso de mejora continua , en base a la aplicación del ciclo de Deming , e ir monitoreando el proceso.
- ( Inventario) , Por lo que se ve en las imágenes es evidente el desorden al interior del taller , con repuestos y piezas esparcidas por todo el lugar , quizás por la no existencia de políticas de manejo de materiales al interior del taller ( orden de materiales y organización del espacio) . Esto genera un mal control de inventario ( o simplemente quizás no existe) , todo esto provoca quiebres de stock en materiales y esto acarrea problemas en la gestión de compras.
- (movimiento) , este desorden al interior del taller ( falta de organización) , genera un desperdicio de tiempo , quizás al no poder encontrar los materiales necesarios , para poder realizar las mantenciones y sumado a la mala gestión de compras que puede generar una escases de materiales o exceso de materiales innecesarios , afecta los procesos de trabajo y con eso los plazos de entrega y a su vez esto afecta la calidad del servicio.
- Describa la aplicación de la Metodología 5S en el Caso “Todo Auto”, considerando al menos los aspectos de infraestructura, personal, equipamiento, procedimientos.
- Primero debemos despejar , ordenar los materiales que se encuentran , esparcidos por todo el taller y determinar cuáles son útiles , cuales están obsoletos , cuales hay que desechar y cuales se podrían vender . De esta manera evitar uno de los problemas que presenta el análisis , una mala gestión de equipos , herramientas o cualquier otro material al interior del taller. Con esto solucionamos el problema del desorden y suciedad en los lugares de trabajo.
Creo que esta lógica se podría aplicar al capital humano ( evidentemente con criterios distintos) , analizando y pensando ; ¿realmente necesito esta cantidad de personal? ¿necesito mas personal?¿Debo capacitar al personal que tengo , o debo traer personal capacitado?
- Después de tener claro , con que materiales para operar , nos vamos a quedar, debemos pensar en un modo de ordenar , organizar estos materiales al interior del taller, de manera que esto ayude a que el trabajo al interior del taller , sea más eficiente.
- Todo debe estar en lugar correcto , al alcance de las personas que van a utilizar estos materiales . Es recomendable además tener un sistema de etiquetado de materiales.
- Además, el personal que trabaja en el taller , mantenga este orden y organización.
- Siguiente paso , determinar cuáles son las fuentes de suciedad al interior del taller ; quizás maquinaria defectuosa que además solo ocupar espacio útil , genera suciedad , o parte de la infraestructura que este generando alguna filtración de líquidos o simplemente el mismo personal no mantiene el taller limpio . En este sentido es recomendable generar políticas de control de calidad de materiales , mantenciones a la estructura del taller y crear una nueva cultura de trabajo más limpia.
- Crear políticas que nos permitan monitorear que todo se haga como se planeo , por ejemplo : Se determina que todos los radiadores defectuosos sean ubicados en estantes específicos , para ser desechados , en una fecha determinada. Se utiliza señalética para dejar en claro , cuáles serán estos estantes específicos y además dejando en claro en qué fecha se deberán desechar .Esta señalética ayudar a identificar si hay algún material que no debería estar ahí o si no se ha desechado el material en la fecha que se definió , con esto determinamos si no está funcionando esta modificación en el tratamiento de este material , esta lógica se podría aplicar a otros materiales u otras zonas del taller.
- Después de haber generado todas las nuevas políticas , de orden , limpieza y funcionamiento , se deben crear políticas de control , para verificar que se mantengan los estándares establecidos , para ir monitoreando y no caer de nuevo en este desorden y suciedad dentro del taller.
- Describa la implementación de la Metodología de Reingeniería para el Caso “Todo Auto” desarrollando definición del Proyecto, análisis de la situación y diagnóstico.
Debido al crecimiento y buen posicionamiento de la empresa , esto le ha permitido poder tener 2 talleres mas , aumentado su capacidad de servicio. En este proceso de crecimiento constante durante 2 años , se ha visto una baja de clientes y un problema de gestión , para atacar estos problemas se definen ciertos objetivos :
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