El nuevo Sistema de control de una máquina insertadora de piezas metálicas para la operación de un tubo de flama. (PARTE1)
Enviado por Miguel Angel Moncada Malagón • 12 de Septiembre de 2017 • Tesis • 4.644 Palabras (19 Páginas) • 278 Visitas
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
Sistema de control de una máquina insertadora de piezas metálicas para la operación de un tubo de flama.
INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL
Que presenta:
Miguel Angel Moncada Malagón
Estudiante de la carrera:
Ingeniería Electrónica
Periodo:
Enero-Junio 2014
“2014, año de Octavio Paz”.
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Tabla de contenido
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 2
1.1. Datos Generales 2
1.1.1. Nombre o razón social. 2
1.1.2. Ubicación de la organización. 2
1.1.3. Giro de la organización. 2
1.1.4. Tamaño de la empresa. 2
1.1.5. Rama. 2
1.2. Reseña histórica de la empresa. 2
1.3. Organigrama de la empresa. 3
1.4. Misión, Visión y Política. 4
1.5. Principales productos y clientes. 4
1.6. Caracterización del área en que se participó. 5
1.6.1. Descripción del área. 5
1.6.2. Actividades del área. 5
1.6.3. Funciones y ubicación del residente 6
CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7
2.1. Antecedentes y definición del problema para la realización del proyecto de residencia. 7
2.2. Objetivos 9
2.2.1. Objetivos Generales 9
2.2.2. Objetivos Específicos 9
2.3. Justificación 10
2.4. Alcance 11
CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 12
3.1. Relevador programable 12
3.1.1. Definición del relevador programable 12
3.1.2. Estructura de un relevador programable 12
3.1.3. Funcionamiento del relevador programable 13
3.1.4. Ventajas 15
3.2. PLC (Controlador Lógico Programable) 16
3.2.1. Definición del PLC 16
3.2.2. Estructura de un PLC 16
3.2.3. Funcionamiento de un PLC 22
3.2.4. Clasificación de los PLC’s 25
3.2.5. Ventajas y desventajas de los PLC’s 27
3.3. Sensores 29
3.3.1. Definición de un sensor 29
3.3.2. Características de un sensor 29
3.3.3. Sensores de proximidad 30
3.4. Neumática 33
3.4.1. Elementos activos 33
3.4.2. Elementos pasivos 34
3.5. Seguridad en maquinaria industrial 40
3.5.1. Función de seguridad 40
3.5.2. Seguridad funcional de sistemas de control 41
3.5.3. Sistemas de mando relativos a la seguridad 42
3.5.4. Categorías de sistemas de control. 43
CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 46
4.1. Levantamiento en campo 46
4.1.1 Análisis de la información 47
4.1.2. Antecedentes del sistema de control. 50
4.2 Implementación del sistema de seguridad. 52
4.2.1 Selección del nuevo switch de alimentación principal. 53
4.2.2. Módulo de seguridad con mando Bi-manual. 55
4.3 Migración del sistema de control 63
4.3.1 Selección del PLC 63
4.3.2 Selección del sensor 65
4.3.3 Selección de la electroválvula y el pistón de doble efecto 69
4.4 Programación del PLC. 70
4.4.1 Main Routine. 70
4.4.2 User Faults. 72
4.4.3 Outputs. 73
4.4.4. Grafcet. 74
4.4.5. Diagrama de flujo. 75
4.5 Diagramas eléctricos. 77
4.6 Manual de operación de la máquina. 78
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