PRÁCTICA 4 ROBOT RASTREADOR
Enviado por ivanmovill • 12 de Marzo de 2022 • Trabajo • 681 Palabras (3 Páginas) • 49 Visitas
MÓDULO: GESTION DE PROYECTOS | 23/01/2018 |
IVÁN MOVILLA HERREROS Y SAMUEL IBAÑEZ MOLINERO | |
PRÁCTICA 4: ROBOT RASTREADOR | P4 |
PRÁCTICA 4
ROBOT RASTREADOR
IVÁN-SAMUEL
MOVILLA HERREROS, Iván 2ºEST
IBAÑEZ MOLINERO, Samuel 2ºEST
GESTIÓN DE PROYECTOS (ESGP)
Departamento Electricidad y Electrónica
Curso 2017/2018
1. Objetivos.
- Elaborar un dispositivo autónomo físico y completo con parte hardware y parte software.
- Apreciar las diferencias de los resultados entre la simulación de un sistema y la ejecución real del mismo sistema diseñado.
- Tomar consciencia de la cantidad de factores que influyen en el control de un sistema electrónico en su montaje real.
2. Una imagen del esquema eléctrico del conjunto sensores control y actuadores. (Simulador Proteus).
[pic 1]
3. Conclusiones.
En primer lugar, hemos tenido problemas de todo tipo. La práctica como opinión personal, es bastante productiva ya que unes el hardware con el software y aprendes a solucionar los problemas que van surgiendo por conexiones, montaje… que en un simulador no aparecen. También es una práctica para saber trabajar en equipo y saber anteponerte a los contratiempos que te van surgiendo cuando van pasando los días.
Los puntos negativos que sacamos de la práctica son bastantes, pero pensamos que nos han ayudado tanto a mejorar como a aprender.
-Hardware.
El hardware inicial que pedimos, venía con dos estructuras, cuatro ruedas y cuatro motores. Tuvimos que modificar la estructura porque nos suponía muy grande y nos daba muchos problemas. Para poner la estructura que necesitábamos, tuvimos que comprar una rueda loca para ponerla en la parte trasera del coche y obtuvimos beneficio al vender los materiales restantes a los compañeros de clase.
-La placa base y los sensores cny70.
En este punto sufrimos un retraso enorme respecto a la entrega del robot-rastreador. Al soldar nuestros sensores a la placa base una vez adaptada para nuestro diseño el soldador no calentaba lo suficiente y creamos unas soldaduras de estaño demasiado gordas, ya que las soldaduras tenían que unir las patillas de los sensores con la placa y dejar continuidad entre ellas. Como no nos leían los sensores, los desoldamos y volvimos a soldar otros 8 sensores con la mala fortuna de que los soldamos en otra posición y se quemaron. Entonces por tercera vez tuvimos que desoldarlos y volverlos a soldar. Una vez solucionado este problema, al realizar la lectura de los sensores, nos llevamos la sorpresa de que los sensores no nos daban las señales correctas ya que daba aleatoriamente 1 y 0 sin mover el coche.
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