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5S En Unaempresa Textil


Enviado por   •  14 de Noviembre de 2011  •  9.436 Palabras (38 Páginas)  •  1.169 Visitas

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IND144 – ESTUDIO DEL TRABAJO

H 0422

PROYECTO: ANALISIS Y MEJORA DE LA

PRODUCTIVIDAD

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROCESO: Ensamblaje de cocinas de combustión

de gas propano.

INFORME FINAL

EQUIPO # 2

Gabriela Rodríguez 19997168 LIDER

Italo Chauca 19997813

Verónica Márquez 20002207

Denisse Villanueva 20012159

Claudia Valencia 20012167

Prof. Ing. Fernando Ormachea

LUNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2002.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Estudio del Trabajo Página 1

RESUMEN EJECUTIVO:

La Empresa MA inicia sus operaciones en 1996, dedicada a la

comercialización de productos de “Línea Blanca” de las marcas GE , MA, IN Y

DU, además del ensamblaje de cocinas de combustión de la marca IN.

El proyecto consistió en el estudio del puesto crítico en la única línea de ensamble que posee la empresa (Team CKD) para con su análisis poder

proponer mejorar la productividad de dicho puesto. En este puesto (el cuarto de

la línea de ensamble) se realiza el ensamble, inspección y prueba de los

sistemas de combustión de las cocinas.

De acuerdo al sistema de trabajo de la empresa, no podíamos asistir a

tomar muestras en cualquier momento ya que cambian el modelo de ensamble

rápidamente (trabajan por lotes) así que tuvimos que recurrir a los videos, de los que nos hemos valido para realizar este trabajo además de las visitas que

realizamos para hacer consultas, entrevistas, tomar datos de medidas y las fotos del local.

Decidimos trabajar sobre el cuarto puesto de la línea se ensamble

porque es el considerado cuello de botella y es en este puesto en el cual

hemos aplicado casi la totalidad de herramientas aprendidas en el curso.

Esta experiencia ha sido muy gratificante pues nos ha permitido tener un

primer acercamiento a la vida laboral de un ingeniero industrial y esperamos que le sea de utilidad a la empresa para mejorar su productividad y la calidad del ambiente de trabajo para los operarios.

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Estudio del Trabajo Página 2

INDICE DETALLADO

Pág.

Introducción. 5

Objetivos. 6

Descripción de la empresa. 6

• Razón social. 6

• Reseña histórica. 6

• Productos que elabora y mercados que abastece. 7

• Materia primas que emplea y procedencias. 8

• Maquinaria y equipos productivos: 9

• Clase o tipo. 9

• Nivel tecnológico. 9

• Antigüedad 9

• Edificios. 9

• Instalaciones. 9

Definición de la organización y recursos humanos. 10

• Organigrama de la empresa. 11

• Organigrama del área o unidad donde se realiza el estudio. 11

• Referencia del número de trabajadores. 11

Procesos y operaciones principales. 12

• Tipos. 12

• Etapas. 12

• Diagramas. 12

• DOP(s) general(es) del gran proceso y/o productos típicos

o principales. 12

• Descripción literal 12

• DOP(s) a detalle, del proceso o subproceso a estudiar. 14

• Descripción literal. 14

• DAP(s), del proceso o subproceso a estudiar. 17

• Descripción literal. 17

Diagnóstico de la productividad en la empresa. 20

• Indicadores importantes definidos y aplicados en la empresa. 20

• Comportamiento y variación en el tiempo. 22

• Factores que afectan: Internos y externos. 22

• Estándares y referencias utilizados por la empresa. 23

Aplicación de las “5 eses” SIMAPE. 23

• Indicador del área y/o proceso de aplicación. 23

• Observación y descripción del área respecto a las necesidades

y ventajas de: 24

• SEIRI 24

• SEITON 24

• SEISO 25

• SEIKETSU 25

• SHITSUKE 25

• Conclusiones sobre las causas principales y sobre los efectos

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Estudio del Trabajo Página 3

en la productividad de cada caso afectado. 26

Disposición de planta. 27

Diagrama de recorrido(s). 28

Diagrama de actividades múltiples. 28

Selección de la(s) operación(es) a mejorar. 30

• Determinación y presentación de operación(es) crítica(s). 30

• Justificación de la selección. 30

• Identificación de indicadores de rendimiento o productividad

de la operación en particular. 30

• Cuantificación y/o cualificación del efecto o impacto de la

improductividad de dicha operación. 31

Diagrama Bimanual. 31

Técnica del Interrogatorio Sistemático (TIS). 36

• TIS a nivel estación de trabajo. 36

• TIS a nivel de detalle de movimientos. 38

Diagnóstico Ergonómico. 42

Alternativas de mejora. 57

• Propuestas. 58

• Ventajas y desventajas. 59

• Estimaciones de efectos de cada una. 59

Definición de la(s) mejora(s) a implantar. 60

Estudio de Tiempos. 61

Medición y evaluación cualitativa y cuantitativa de la(s) mejora(s). 68

• Sustentación y consideraciones técnicas y económicas sobre

ahorros de recursos, reducción de mermas y desperdicios,

calidad, orden, … 68

Aplicación de Diagnóstico de Fábrica, en base al libro “20 Claves

Para mejorar la Fábrica”. 69

Conclusiones y recomendaciones generales del proyecto. 72

Descripción del puesto. 74

Glosario 77

Bibliografía 78

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Estudio del Trabajo Página 4

INDICE DE ANEXOS

Anexo N°1: Modelos y características. A1

Anexo N°2: Lista de Materiales. A2

Anexo N°3: Distribución de empresa. A4

Anexo N°4: Distribución de planta. A5

Anexo N°5: Organigrama de Empresa. A6

Anexo N°6: Organigrama de subproceso. A7

Anexo N°7: Etapas de proceso general. A8

Anexo N°8: Etapas de subproceso. A9

Anexo N°9: DOP General. A10

Anexo N°10: DOP de Subproceso. A11

Anexo N°11: DAP de subproceso. A17

Anexo N°12: Elementos de fijación empleados A19

Anexo N°13: Esquema de armado de cocina A20

Anexo N°14: Diagrama de Recorrido (Empresa). A22

Anexo N°15: Diagrama de Recorrido (Ensamble CKD). A23

Anexo N°16: DAM: Un operario y una herramienta. A24

Anexo N°17: DAM: Dos operarios y una herramienta. A25

Anexo N°18:

...

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