Informe humedad prensa Omeco
Enviado por Juan Pino Villarroel • 14 de Marzo de 2021 • Informe • 404 Palabras (2 Páginas) • 72 Visitas
Datos Generales
Planta | Embalajes Standard |
Tipo de informe | Análisis de disponibilidad Operacional |
Fecha de informe | 03-02-2021 |
Equipos | Prensa Omeco |
Ejecutor |
Objetivo
- Lograr optimizar el proceso de presado detectando donde están las detenciones reales del equipo y como podemos abordar como departamento de producción.
Objetivos específicos.
- Detectar causa raíz de las fallas de operación de la prensa.
- Detectar Subsistemas asociados a las detenciones, prensa, encoladora y estación de armado.
- Realizar una propuesta de valor para poder trabajar en la optimización de los tiempos operativos y la disponibilidad operacional.
Identificar oportunidad
De acuerdo a las revisiones de tiempos perdido del equipo se toma como referencia una prueba tipo test de capacidad con la idea de poder detectar la real incidencia de las capacidades operacional o detectar si tenemos algún problema de mantenimiento que este interfiriendo en la operación del equipo.
Tabla tipo Test de Capacidad
Descripción | inicio | termino | minutos | total, minutos |
grúa horquilla | 8:30 | 8:50 | 20 | 150 |
ajuste de encoladora inicio turno | 8:50 | 9:00 | 15 | |
lamina se rompe atasco rodillo salida encoladora | 9:04 | 9:06 | 10 | |
colación / fila en casino | 12:00 | 12:40 | 40 | |
atasco rodillo encoladora lamina quebrada | 12:56 | 13:04 | 14 | |
descalibrada encoladora después de atasco | 13:09 | 13:20 | 15 | |
lamina se rompe rodillo salida encoladora sin atasco en rodillo | acumulado | 36 |
tiempo espera cargador | tiempo de prensado total | total, tiempo turno |
277 | 156 | 540 |
En la tabla adjunta se observan los tiempos perdidos asociados al proceso y generados por eventos rutinarios, en esta ocasión en la prueba solo se presentó un problema asociado a mantención, que fue el desajuste de los rodillos de la encoladora, sin embargo, es un desajuste mecánico abordado por personal de operación.
- El acumulativo asociado a los eventos fueron 150 min de 540 minutos disponibles del turno.
- Los principales problemas se generan asociados son el tiempo de partida entre las 08:30 y 08:50 hora, y la falta de evacuación y alimentación en la encoladora por la grúa horquilla.
- Los principales tiempos asociados a proceso se dan en los ciclos de prensado y la espera del cargador para la alimentación, los cuales detallaremos más adelante.
Esquema distribución del Apilado en el Torno.
Tiempo de inicio | Tiempo de apertura | Tiempo real prensada | Tiempo asociado prensado por diseño | Desviación de prensado |
9:25 | 9:45 | 20 | 6 | 14 |
9:45 | 9:58 | 13 | 6 | 7 |
9:58 | 10:20 | 22 | 6 | 16 |
10:20 | 10:36 | 16 | 6 | 10 |
10:36 | 10:52 | 16 | 6 | 10 |
10:52 | 11:07 | 15 | 6 | 9 |
11:07 | 11:20 | 13 | 6 | 7 |
11:20 | 11:34 | 14 | 6 | 8 |
11:34 | 11:47 | 13 | 6 | 7 |
11:47 | 12:07 | 20 | 6 | 14 |
13:06 | 13:38 | 32 | 6 | 26 |
13:38 | 13:58 | 20 | 6 | 14 |
13:58 | 14:12 | 20 | 6 | 14 |
14:12 | 14:30 | 18 | 6 | 12 |
14:30 | 14:48 | 18 | 6 | 12 |
14:48 | 15:01 | 13 | 6 | 7 |
15:01 | 15:18 | 17 | 6 | 11 |
15:18 | 15:34 | 16 | 6 | 10 |
15:34 | 15:53 | 19 | 6 | 13 |
15:53 | 16:12 | 19 | 6 | 13 |
16:12 | 16:26 | 14 | 6 | 8 |
16:26 | 16:41 | 15 | 6 | 9 |
16:41 | 16:57 | 16 | 6 | 10 |
16:57 | 17:13 | 16 | 6 | 10 |
17:13 | 17:25 | 12 | 6 | 6 |
Total, Tiempo Real | 427 | Total, Desviación Prensado | 277 |
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