Caso fabritek
Enviado por jsoto07 • 21 de Octubre de 2018 • Informe • 925 Palabras (4 Páginas) • 1.379 Visitas
Página 1 de 4
[pic 2]
XIV Diplomatura de Estudio en Gestión de Operaciones
CURSO:
GESTION DE PROCESOS
CASO 3
FABRITEK CORPORATION
GRUPO N°2
- Ccoa Justiniani, David
- Malone Cóndor, Roberto Carlos
- Pezo Cuba, Abdiel Junior
- Soto Quispe, Juan Diego
- ANTECEDENTES
- La empresa pertenece al sector Manufacturero de Producción de piezas para la industria, especializado en el mecanizado industrial de piezas de fundición para la manufactura de máquinas de empaque.
- La empresa ingresa en un nuevo nicho de mercado automotriz, dando servicios de mecanizado de piezas para automóviles, a través de un contrato de fabricación de 17 000 piezas para PILGRIM, siendo este un contrato de prueba.
- Brinda a los trabajadores sueldos altamente competitivos a comparación de otras empresas, para lograr así una eficiencia por encima del 100% debido al manejo de los incentivos que se tienen para los trabajadores.
- La compañía trabajó duramente para crearse una reputación de entregas rápidas, a tiempo, y competitivas por su trabajo de alta calidad. El presidente enfatizó cuatro elementos clave en la estrategia de la compañía, para alcanzar estos objetivos:
- Personal altamente calificado y bien remunerado.
- Gran número de herramientas adaptables a una gran variedad de operaciones de maquinado de precisión.
- Departamento de ingeniería capaz de dar enfoque creativo a la solución de problemas optimizando calidad y costo a la vez.
- Altos estándares de calidad en todo el flujo del proceso de maquinado.
- ORGANIGRAMA
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]
[pic 13][pic 14][pic 15]
- FLUJOGRAMA BÁSICO DE PRODUCCIÓN DE PIEZAS
[pic 16][pic 17]
[pic 18]
[pic 19][pic 20]
[pic 21][pic 22]
[pic 23][pic 24]
[pic 25][pic 26]
[pic 27]
[pic 28]
- HECHO RELEVANTES
- El operador de fresadora sufre un accidente automovilístico un fin de semana, por lo que se contrata un nuevo operador (Arthur Moreno) para concluir con el pedido de PILGRIM.
- Moreno es habilidoso y rápido sin embargo sus ambiciones económicas en base a las bonificaciones por producción, hacían que aumentara la producción de piezas a 167 por día y la eficiencia, sin embargo comprometía la eficacia y la calidad del producto terminado en algunas ocasiones.
- Moreno expresa su descontento luego de recibir su primer cheque y es respaldado por Deere.
- Una discusión entre Baker y Deere deja abierta la sospecha que la causa de los retrasos y calidad , tiene relación con el ritmo de trabajo de Moreno.
- PROBLEMÁTICA
- El modelo de remuneración no está alineada con los objetivos de la empresa. Los trabajadores se enfocan en producir más unidades, descuidando la calidad.
- Desde que Moreno tomó el cargo de operario de fresado, se empezaron a generar cuellos de botella en proceso de acabado desbalanceando la línea de producción.
- Deere respalda el ritmo de trabajo de Moreno, sin atacar la causa principal del problema.
- Se generan retrasos y se pone en riesgo la imagen de la empresa.
- Las horas extras asignadas a la re-inspección y/o reprocesos en el proceso de acabado, generan costos adicionales y descontentos del equipo de trabajo que conforma la línea de producción.
- ANALISIS FODA
F | O |
|
|
|
|
D | A |
- SOLUCIONES
- Rediseñar el modelo de remuneración del personal de producción, enfocándose en el nivel de satisfacción del cliente, asignando bonificación por desempeño individual y grupal por pedido, para incentivar la responsabilidad y solidaridad en el trabajo en equipo, logrando los objetivos trazados.
- Monitoreo constante de la actividad de los operarios en la línea, identificando la variabilidad del desempeño en cada trabajador evitando desbalance en el flujo y costos adicionales en mano de obra, tiempos ociosos,reprocesos,retrasos,etc
- Implementar o reforzar un plan de capacitación y concientización, reforzando el compromiso de cada trabajador.
- Implementar o reforzar un plan de capacitación y entrenamiento de cada colaborador según sus funciones para maximizar el aprovechamiento de máquinas y herramientas de manera segura y eficiente.
- Participación activa de los trabajadores o representante (líder) para una efectiva retroalimentación con las jefaturas para la solución de problemas.
- Realizar estudio de tiempos en el área de producción en cada modificación de cualquier proceso operativo, implementación de máquinas, nuevas tecnologías, nuevos productos a fabricar y cambios en general que puedan influir en el rendimiento promedio del trabajador.
...
Disponible sólo en Clubensayos.com